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第822章 扩建新生产线试产,量产序幕正式拉开(2/2)

航电集成区,苏瀚文和陆哲远正对着一排刚刚下线、正在接受“电体检”的“航电包”头疼。“3号包,无线电接收灵敏度偏低,但发射功率正常……奇怪,可能是这个中周变压器调谐有点偏。老陆,咱们的测试流程还得细化,要能快速定位这种软故障。”苏瀚文一边调试一边说。“还有,这些接插件的插拔次数寿命,咱们心里还没底,得开始做可靠性统计了。”陆哲远补充道。

试产第一天,问题层出不穷。 除了装配精度和协同问题,物料流转也出现了小混乱。黄燕坐镇新建的集中物料配送中心,通过对讲机(新玩意)忙得焦头烂额:“什么?三号线铆钉规格拿错了?等着!我查查单子……小李,快去三号库房把AS-4-6的铆钉送过去!要快!那边生产线等着呢!”她发现,原先小批量生产时的领料模式,完全不适合流水线节奏,必须建立精准的“送料到工位”体系。

赵承泽、唐忠祥、以及各技术负责人,每晚都要召开试产问题汇总会。灯光下,大家脸色疲惫但眼神锐利,将白天发现的问题一条条列出,分析原因,制定改进措施。

“蒙皮铆接工段新人失误率高,建议将复杂曲面的蒙皮铆接,拆分成更简单的步骤,增加中间检验点。”

“零部件公差叠加问题,需要设计组和工艺组联合,对关键配合尺寸的公差带进行优化分配,并考虑引入部分选配。”

“物料配送流程必须重整,建立基于生产节拍的拉动式配送系统,黄燕同志需要增加人手和运输工具。”

“新老技工配合不够默契,需要明确‘师徒’责任,加强班前会和交接班沟通。”

针对问题,改进措施迅速落实。装配流程被微调,增加了几个辅助定位工装和在线检测工位;公差要求被重新评估;物料配送中心连夜调整了货架布局和配送路线;唐忠祥把几个关键工位的新老技工组织起来,开了个小灶,专门讲解配合技巧。

第二天,情况开始好转。 生产线上的“卡顿”明显减少,装配节奏变得顺畅了一些。新技工们渐渐找到了感觉,操作越来越熟练,与老师傅的配合也默契起来。李小千欣慰地发现,他带的那几个新人,已经能独立完成一个完整舱段的铆接了,虽然速度还不快,但质量可靠。

第三天下午,当夕阳的余晖透过高大的玻璃窗,洒进机身总装厂房时,生产线末端传来了轻微的骚动和压抑的欢呼。

在经历了数百道工序、克服了数十个大小问题之后,第一架由全新生产线装配完成的“猎鹰-1型”战机机身,稳稳地坐落在最终装配型架上! 银灰色的蒙皮在灯光下流淌着冷峻的光泽,流畅的线条从机头贯穿至尾翼,所有的舱门、口盖严丝合缝。虽然还没有安装发动机、航电和武器系统,但这具钢铁的躯干已经完整地呈现出来,充满了力量与美感。

赵承泽带领质检团队,对这具机身进行了初步的、极其严格的全尺寸检测。关键尺寸、对称度、表面质量……一项项数据报出。

“报告!全长、翼展等关键尺寸,误差均在允许范围之内!”

“各舱段对接面间隙均匀,符合要求!”

“蒙皮表面光滑,铆接点平整,未发现明显变形或损伤!”

“初步结论:首架试产机身,装配质量合格!”

消息如同电流,瞬间传遍了整个瓦窑堡。林烽抚摸着这具尚带余温的机身,看着周围那些满脸油污、眼中却闪耀着成就感的技工们,心中感慨万千。从一堆图纸、材料和一颗颗忐忑的心,到眼前这具堪称艺术品的钢铁之躯,这条全新的生产线,经历了最初的生涩与混乱,终于迈出了坚实的第一步。

“同志们,辛苦了!”林烽的声音有些激动,“首架机身试产成功,标志着我们的新生产线、我们的新队伍,经受住了第一次实战检验!这不仅仅是一架飞机,这是我们瓦窑堡制造体系升级的里程碑!问题还有很多,改进空间巨大,但我们已经走在正确的道路上!量产的大幕,今天,由你们亲手拉开!”

厂房内,响起了经久不息的热烈掌声和欢呼声。新老技工们击掌相庆,专家们相视而笑。首架机身的成功,如同第一声春雷,预示着“猎鹰”规模化生产的春天,即将到来。钢铁的洪流,已在这条崭新的河道中,找到了奔涌的方向。

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